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某铜渣选厂磨矿采用二段磨矿闭路流程,一段磨矿用φ5.03×5m格子型半自磨机,二段磨矿用φ5.03×7.5m溢流型铜矿球磨机。
两台磨机的电耗占到选矿厂总电耗的70%,尤其是溢流型铜矿球磨机电耗是选厂总电耗的40%,导致生产成本高,效益低下,为解决铜渣铜矿球磨机的高电耗问题,该选厂采取了四个举措,使吨矿电耗下降了6.56kW·h,每年节约费用270余万元。我们一起来看看是哪四大举措。
铜矿球磨机降低电耗四大举措
1、更换铜矿球磨机衬板
铜矿球磨机的工作原理是依靠筒体旋转,带动筒内研磨介质和物料互相碰撞来磨碎物料。对于5米多的大型铜矿球磨机而言,筒体旋转的耗电量已是非常可观,在加上该铜矿球磨机原本是采用沉重的锰钢衬板,这就加剧了筒体的重量,也难怪电耗如此之高了。
为了减轻筒体重量,将铜矿球磨机衬板改为重量较轻的橡胶衬板,减轻了重量,达到了节电的效果,下图为锰钢衬板和橡胶衬板使用数据对比表格。
2、更换铜矿球磨机主电机
该铜渣铜矿球磨机主电机使用的是建厂时的YRKS800-6异步电机,使用年限长,老化程度高,导致效率下降。降低电耗的第二个举措就是通过更换磨机电机,提高电机效率进而达到省电的效果。新旧电机运行情况见下表。
在更换磨机衬板的基础上,更换新的电机后,铜矿球磨机吨矿电耗降低至24.68kW·h,节电效果进一步提升。
3、优化磨矿介质
磨矿成本是选矿成本中的主要部分,而磨矿成本之所以高,主要由介质成本和能耗成本决定。
该铜渣铜矿球磨机原采用φ50mm锻造钢球,为了进一步达到节电的效果,采取用氧化铝陶瓷球部分替换锻造钢球的措施,取得了较好的效果。大量研究发现,陶瓷球具有硬度高、耐磨、耐腐蚀、比重轻和抗冲击等特点。经过反复对比试验和长时间生产时间探索,将φ50mm锻造钢球和φ50mm陶瓷球质量配比控制在4:1,可以保证较好的选矿指标,同时实现铜矿球磨机电耗降低。
4、工艺流程改造
影响铜矿球磨机能耗的因素很多,处理矿量也是其中一个。在同等情况下,降低进入铜矿球磨机的矿量也可以减少电耗。因此,该铜渣选厂对原浮选流程进行了工艺改造,在一段旋流器溢流处增设CLF-16粗粒级浮选机进行快速浮选,浮选泡沫直接作为精矿,浮选后尾矿进入二段旋流器进行分级,实现一些粗粒级矿物“早收多收”。
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